6月11日,在齊魯石化熱電廠乙烯低壓管網優化改造氯堿廠段10米高管廊上監護的石宏序,叮囑蜷縮著身子打磨管線的施工人員,注意頭頂上的管線,防止磕碰頭部,在這樣高空、狹小的空間作業,就應該格外小心,施工作業才能穩步推進。
齊魯石化熱電廠乙烯低壓管網優化項目全長4公里,256個支柱,從熱電廠到烯烴廠,作業點貫穿整個乙烯化工區域,各種管線交叉縱橫成為施工難點。
隨著氯堿廠部分裝置陸續退出生產,乙烯動力站煤粉鍋爐的投用,公司新區的蒸汽供應已顯現出諸多不合理之處。為使蒸汽管道更加合理運行,熱電廠針對外供蒸汽管線多,效率低下,熱損耗高這一弊端,首先從蒸汽管道運行方式優化上想辦法,降低能耗損失。
熱電廠乙烯廠區主管廊上的1.0兆帕的低壓管線共16個用戶,隨著氯堿廠部分裝置退出生產,蒸汽需求量大幅降低,導致蒸汽管損嚴重,必須盡快優化管線運行。
“采用有效手段,優化蒸汽管網運行,實現聯供,滿足用戶用汽要求,蒸汽損耗才能降下來。”熱電廠生產調度科李海濤說。
為此,熱電廠首先對廠內蒸汽管網優化。2016年3月20日,廠內1.0兆帕與1.5兆帕蒸汽實現聯供,降低1.5兆帕供汽壓力,在滿足了外界用戶需求的前提下,把兩種供汽壓力調整到相同的壓力范圍,年可節煤2000多噸。
另一條管線是2004年乙烯二輪改造時送往氯堿廠的專用管線,隨著氯堿廠用汽量裝置已經退出生產,現為改制企業魯華化工廠的專用管線。
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由于計量表距離魯華廠距離遠,管損大,隨著乙烯動力站的投運,熱電廠與魯華廠進行多次協商,決定從乙烯動力站引入蒸汽,這樣就解決了難題。
為徹底改變乙烯蒸汽管網不合理現象,必須擇機對乙烯整個蒸汽管網動大手術,捋順管線,去掉閑置管線,增加物料伴熱管線,徹底解決熱損耗大的問題。
去年4月20日,熱電廠提交了《關于新區蒸汽管網優造方案效益測算》報告,7月得到批復。今年3月,開始進行管線預制施工,拆除2條耗能高的蒸汽管線,新增伴熱蒸汽母管線4000米,閥門14臺,流量儀表6臺。
5月24日,熱電廠全停后,低壓蒸汽管線施工全面展開,為確保施工安全,熱電廠動管中心分成4組監護隊伍,每個組4人,堅守在4公里長的施工現場。
“施工難度最大的是跨線施工,1.5兆帕的蒸汽管線要繞過管網上邊,接到新建的化工物料伴熱管線上。”熱電廠動力管理中心黨支部書記姜紅軍說。
增加的化工物料伴熱管一共10個分支,都要通過跨線接到1.5兆帕蒸汽管線上,每條跨線的施焊都要穿過管廊多次,才能完成,監護工作絲毫不能馬虎。
他們在優化蒸汽管廊的同時,利用全停機會,解決乙烯動力站蒸汽高質低用問題。在烯烴廠和乙烯動力站之間新建一條跨線,直接輸送1.6兆帕蒸汽到烯烴廠內網,解決了乙烯動力站把4.3兆帕蒸汽利用減溫減壓器降到1.6兆帕蒸汽,供給烯烴廠造成的浪費,每小時減少減溫減壓蒸汽60噸。
“低壓蒸汽管網優化完成后,蒸汽管網更穩定,更可靠,更經濟,光停用2條蒸汽管線,一年就減少熱損失增效330萬元,兩年就可收回投資。”熱電廠副廠長王軍明說。(孫萬章)