“再按預案檢查一下,做好監護,無關人員撤離,確保安全!”由于對臨氫、高溫、腐蝕性強的重整裝置反應空冷管線實施帶壓封堵,危險系數極高,在國內同類裝置都尚屬首次,海南煉化負責人卞鳳鳴在檢修作業開始前,反復強調安全。本文由上海法鳴流體設備有限公司轉載發布。上海法鳴流體專業代理意大利CIMM進口膨脹罐,進口穩壓罐,進口壓力罐,進口氣壓罐,定壓補水裝置等在中國的銷售,歡迎訪問官網查詢具體產品信息。
6月10日,海南煉化重整裝置反應空冷管束出現泄漏,由于該管束內介質為高溫、高濃度氫氣、油氣混合氣,泄漏位置又位于相對密閉箱體內,泄漏量連續擴大,很可能導致裝置被迫停工。
重整裝置肩負著向芳烴裝置供應原料、全廠氫氣供給等重要任務,如發生被迫停工,除造成直接效益損失2000余萬外,還將導致相關聯裝置停工或減產,后果不堪設想。
由于該空冷出入口沒有設置閥門,無法單獨切除后實施堵漏,海南煉化決定采取對泄漏空冷出入口管線實施在線帶壓封堵,將泄漏空冷整體切除,更換新空冷的方式進行檢修。
“我干了20年重整,在重整反應空冷帶壓封堵還是第一次遇到。”煉油部副部長蔣紅斌說道。此次在線帶壓封堵管線臨氫且介質腐蝕性強,在線封堵難度遠超一般管線的帶壓封堵作業,確保安全是此次檢修作業的重中之重。
為此,海南煉化多舉措層層落實安全責任,確保檢修工作安全穩步推進:一是總調度部全面協調,全力以赴做好檢修修人員的后勤保障工作;二是機動部與專業封堵公司作業人員密切配合,嚴把作業質量關;三是HSE部從施工準備、作業票銜接、安全保護等方面嚴格要求,安排消防隊24小時現場待命;四是成立車間黨員突擊隊,要求黨員在休息時間進廠監護,充分發揮黨員模范帶頭作用,始終堅守在檢修第一線。
6月16日下午,專業封堵公司抵達現場,搶修工作正式開始。“這種工況的封堵,我們也是第一次。”此次作業需要對空冷南北兩側出入口4條管線實施在線封堵,即使專業封堵公司也覺得頭皮發麻。
在封堵過程中,現場作業條件變化很大,給檢修帶來了巨大的考驗。例如冷凝油氣從三個漏點處噴出,空冷上方有濃烈的油氣味,影響入口管線的動火封堵作業。經各專業討論決定重新抽出北側出口封堵器,保持油氣流動,減少泄漏量。同時,制作冷卻水箱,保證入口溫度滿足封堵密封和空冷頂部動火條件要求。
18日下午5:30,開始封堵空冷入口管道,這也是此次封堵作業最后一道難關。“密封的好壞是封堵的關鍵,你們這油腐蝕性太強,需要重新制作密封!”因油氣腐蝕性強,溫度較高,北側出口管線上封堵器密封墊被嚴重腐蝕變形,封堵公司隊長感到棘手。
由于重新加工封堵器密封墊需要將近12小時,耗時長,經過現場多次協調和施工方案的優化,在不影響搶修進度的前提下,采取邊制作密封墊邊鉆孔的方式進行搶修,截至19日5:30,空冷出入口管道4個封堵器全部安裝完成。
最具危險性的在線封堵工作順利完成后,吊裝更換新空冷環節緊接著進行。截至19日16:30,隨著新空冷器更換吊裝就位,封堵處法蘭氣密合格,重整裝置反應新空冷成功投用。
最終,歷時4天,橫跨一個周末的重整裝置在線封堵更換空冷作業安全完成,將檢修對公司效益的影響降至最低,為公司下半年增產創效奠定基礎。