“苗師傅的這項小發(fā)明不僅解決了生產(chǎn)難題、提高了勞動效率、創(chuàng)造效益,還‘巧治’光桿偏磨的老毛病,這真是一舉幾得!”7月25日,在河南油田采油一廠雙河采油管理區(qū)H216井井場,該管理區(qū)二班班長黃兆丹向筆者說起這項小發(fā)明豎起了大拇指。本文由上海法鳴流體設(shè)備有限公司轉(zhuǎn)載發(fā)布。上海法鳴流體專業(yè)代理意大利CIMM進口膨脹罐,進口穩(wěn)壓罐,進口壓力罐,進口氣壓罐,定壓補水裝置等在中國的銷售,歡迎訪問官網(wǎng)查詢具體產(chǎn)品信息。
據(jù)黃兆丹介紹,目前該管理區(qū)管理的317口油井中,有37口老油井面臨井口偏斜、基礎(chǔ)下沉等原因,使光桿與井口不對中,最終造成光桿磨損加快、盤根更換頻繁,單井成本耗材費用增加,頻繁停井還影響了生產(chǎn)時率,降低了原油產(chǎn)量。原來加一口偏磨井的盤根至少需要2~3人,40分鐘才能完成,遇到地層能量足的油井,產(chǎn)量高,油壓大,停井時間一長,還會造成原油順著盤根冒出來,給員工操作帶來不便的同時,增加了工作量,污染了環(huán)境,年損失達5萬余元。
針對上述生產(chǎn)難題,該管理區(qū)設(shè)計出一種拉力器,該裝置上部為兩根帶螺紋的螺栓、下部分是用廢舊鋼筋焊接的“C”型鋼套,中間由螺母連接,可伸縮拉緊光桿,用于固定在盤根體上,遇到光桿不居中的井,只需將該裝置套在光桿和盤根體上,根據(jù)光桿偏離程度調(diào)節(jié)上部螺母,就可使光桿對中,從而使加盤根更加方便快捷,大大縮短了更換時間,降低了操作難度。目前只需一人就能操作8~10分鐘完成偏磨井加盤根任務(wù)。
自制拉力器應(yīng)用后,從根本上解決了光桿偏磨的問題,提高了生產(chǎn)時率,減輕了崗位工人勞動強度,預(yù)計年節(jié)約費用5.6萬元。目前這一技術(shù)已在全廠推廣應(yīng)用。
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