創效是企業永恒的主題。茂名石化充分發揮優化創效作用,進一步深化“日平衡、日調整,日優化、日提升”的優化機制,堅持事事講優化、處處行優化、時時在優化,深入挖掘創效空間。
今年以來,茂名石化通過徹底挖掉隱埋的“地雷”,經理下現場頒獎,開展“紅旗爐”競賽等措施,持續深化精細管理,著力解決生產瓶頸,全力做大乙烯產量。前7個月,茂名石化生產乙烯68.052萬噸,同比增產4.515萬噸,產量和效益同創歷史新高。
巧手挖掉“隱地雷”
6月初,針對2號裂解裝置三元制冷壓縮機CB401波動的問題,化工分部儀表車間迅速成立整改小組,對壓縮機電磁閥現場工況和使用情況進行剖析。
“壓縮機電磁閥開車至今已使用10年之久,電纜只是PVC普通材料,并不是防高溫的屏蔽材料,必須進行開蓋檢查。”儀表專區工程師蔡蔚武說。為了徹底杜絕因電磁閥故障而導致停車事故,儀表車間舉一反三,決定對CB401進行重點排查,還“順便”對兩套裂解裝置所有電磁閥進行在線排查。
每日一大早,蔡蔚武便開始“繡花”。他如履薄冰,一會兒用手輪限制閥門的開度,再緩慢地進行開蓋檢查;遇到有旁路的閥門時,他還得先切旁路控制;遇到沒有手輪也沒有旁路的閥門時,他只能堵住電磁閥一端的排放口,控制住閥門后,才小心翼翼地開蓋。
歷時兩個月,儀表車間高效完成兩套裂解裝置202臺電磁閥在線開蓋檢查,巧手挖掉“隱地雷”。
“7月份,乙烯產量創歷史紀錄,儀表車間及時對CB401電磁閥整改到位,認真主動抓現場整改,功不可沒!”在8月2日早調會上,化工分部經理謝維新表揚道。
精心細致“除隱患”
“感謝感謝!辛苦了!”7月12日,化工分部副經理林琪來到裂解車間中控室,為發現公司級隱患排查者何海浪、陳鴻鵬頒發現各1000元金大獎。中控室掌聲不斷。
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7月10日,2號裂解中控室裂解爐崗位操作臺突然響起了報警,正在認真監盤的裂解爐主操何海浪立刻查找報警原因,細心的他很快就發現了顯屏上鍋爐給水流量低的聯鎖報警,他果斷地摘除了聯鎖,并迅速通知正在現場巡檢的裂解班長陳鴻鵬到現場確認。
陳鴻鵬發現,裂解爐HB-102超高壓鍋爐給水流量計引壓管一次閥后接頭脫離,大量高溫高壓水往下流,立即匯報車間,并迅速做好漏點現場保護措施,及時避免了安全隱患進一步擴大。為此,他們獲得了經理嘉獎。
為充分調動職工排查隱患的積極性和能動性,自7月份起,化工分部專門制定了《隱患排查現場兌獎實施辦法》,引導員工自覺排查隱患,對排查出的各類隱患,獎勵金額最低車間級50元,最高可至公司級2000元現金獎勵,并及時兌現,分部領導送獎金到現場。
7月份,化工分部部共獎勵車間級隱患14項、分部級隱患4項、公司級隱患4項,23人次獲獎,獎勵金額達13450元。
“通過精神與物質激勵,調動了全員深入查找安全隱患的積極性,拓展了隱患排查的深度和廣度。”裂解車間安全員李振感慨道。
開好每臺 “裂解爐”
“華超,華超,10號爐的磷酸鹽調整一下。”對講機里傳來了裂解車間四班裂解爐崗位主操王進的聲音。類似的小調整每天在對講機里不厭其煩地出現。王進對操作的每一個參數指標精雕細琢,不放過任何一個低標準。
今年以來,裂解車間通過在班組間開展“紅旗爐”競賽,充分調動班組職工優化裂解爐操作,延長裂解爐運行周期,有效降低裂解爐故障率,開好每臺 裂解爐。各班班長、裂解爐主操在每次交接班后,都會將DCS畫面逐一打開,認真地檢查各個參數,并仔細詢問上輪班的運行情況,對照各個工藝指標查看是否達到要求,對于偏離標準值的及時作出優化調整。
“爐區的平穩生產,為化工裝置的優化生產和做大產量創造了良好的條件。”王進介紹說。
今年以來,裂解車間4個班組積極跟蹤裂解深度、裂解原料變化等關鍵參數,根據裂解爐的運行情況及時調整裂解深度,使得裂解爐的運行周期同比增長了10天/臺次,其中1號裝置裂解爐H-115爐突破100天,同比運行周期提高了20天。