雅克拉采氣廠創新多級旋流工藝促進增產增效
文章來源: 發布時間:2017-9-27 瀏覽次數:1246
今年以來,西北油田雅克拉采氣廠創新優化工藝技術措施,在渦流排液工藝的基礎上,成功應用多級旋流技術解決氣井積液問題,實現增油402.3噸,增氣342.74萬方。本文由上海法鳴流體設備有限公司轉載發布。上海法鳴流體專業代理意大利CIMM進口膨脹罐,進口穩壓罐,進口壓力罐,進口氣壓罐,定壓補水裝置等在中國的銷售,歡迎訪問官網查詢具體產品信息。
隨著雅克拉、大澇壩凝析氣田開發到中后期,受氣田邊底水推進、地層能量下降影響,井筒積液現象導致部分氣井壓力、產量不斷下降。
從2012年開始,該廠工藝技術人員就開展了排液采氣工藝技術研究,成功運用井下渦流技術增加單井產能、減緩井筒壓力降低趨勢,有效延長氣井自噴期,先后應用渦流排液技術10井次,單井最長延長自噴期39個月,累計增油1.55萬噸,增氣0.5億立方,產生經濟效益達8000萬元。
隨著時間的推移,井下渦流工具效果逐漸變差,直接影響到油氣產量,該廠工藝技術人員通過分析前期井下渦流工具的應用效果,根據兩相流體動力學理論,對井筒旋流場中液滴的受力特性進行分析,優化了渦流工具結構與下入深度,同時改進工具的座封方式,形成了多級旋流技術。
今年,經過對雅克拉、大澇壩、輪臺區塊井筒積液井進行篩選,分析、論證積液井的地質工藝條件,優選出4口井先后下入多級旋流工具,座封成功率達100%。今年5月份,YK24井下入多級旋流工具后,累計實現增油280噸,增氣310萬方,效果十分顯著。
“下一步,我們將進一步擴大積液井排查范圍,做好論證工作,讓多級旋流技術發揮更好的增產增氣效果。”該廠總工程師陳波這樣介紹。